小顽童阿淑
331.铁碳催化氧化一般适用什么类型的水质?是不是可生化性较差的水比较适合?我看到论坛说此法可直接把COD从2500降到100,那还用上生化吗? 答:铁碳法适合浓度高且可生化性差的废水的前处理,主要目的是提高废水的可生化性,为后面的生化处理创造有利用条件。有的废水经铁碳法处理后COD基本不降,但B/C比升高了,也达到了处理目的,当然既能去除一些COD,又能提高可生化性更好。 332.我们是城市污水厂,处于调试阶段,采用的是AAO工艺。进水:COD为120;BOD5为30mg/L;氨氮为20 mg/L;总磷为2 mg/L.出水:为COD40 mg/L;BOD5为5 mg/L;氨氮18 mg/L;总磷 mg/L.设计进水20万吨/天,实际为2万吨/天。有南北两个生化池,目前南边已有少量的絮凝物出现,以前一直都是南北各开了一台内回流,昨天增开了一台,(开汇流泵时风机已经停了)导致今天污水全部变为茶红色,南边情况好点。请问:1、调试初期开内回流是否能把氨氮去除率提高?2、水变成茶红色是什么原因?如何修补? 答:这样的情况下污泥培养应该采用级数扩大培养法,即在部分池培养污泥并运行,然后再根据水量和浓度的情况移植培养。因为进水浓度低且水量又小,即使所有曝气池污泥能培养好,也很难养住污泥。内回流与提高氨氮去除率无关,与硝酸氮去除率有关,目前不用回流,硝化效果还不好情况下又何言反硝化呢。污水变色的问题仅听描述我也说不清,现在应该注意的是防止污泥老化。 333. 我们有个厂最近在做污泥减量试验。最近进水水质与试验前水质差别很大,特别是COD和SS,目前很难对减量效果进行评价,请问一下有没有一个很好的经验公式来确定污泥产量(根据COD和SS)? 答:我没有具体计算过,据我所知也没有很好的经验公式来确定具体的量,虽然理论上可通过污泥产率的变化来大致估算,但会有较大误差。因为有些污泥是随废水进入系统的。不知你们是用什么方法进行污泥减量试验,如果是将剩余污泥专门进行好氧或厌氧减量,就可根据减量前后污泥中挥发固体减少的量来推算,如:MLVSS/MLSS比值的变化。 334.在厌氧+好氧工艺处理过程中,如厌氧处理后还含有大量的硫,如何才能把它去除掉呢? 大量的硫化氢产生是因为废水中含有大量的硫酸根,硫酸盐还原菌将其转化为硫化氢,如果硫酸根过高就会出现产生大量硫化氢。不知是否是这样? 答:厌氧反应过程中硫化物被转化为硫化氢,如果我没理解错的话,你说的情况是另一码事,即废水中本来就含硫酸盐,就要通过生物还原法去除,但必须满足COD/硫酸根比值要求,此条件下可将废水中的硫酸盐还原为硫化氢,并且不影响COD的去除。 335.最近参加某环保公司的面试,总工问:“冬天水温10度以下,出水COD、BOD、SS等都达标,只有NH3不达标,且出水的NH3比进水的高,怎么解决?”。我的回答是:“要考虑到有机氮的氨化因素和DO、碱度、营养比、pH的控制等”。总工说:“假定DO、碱度、营养比、pH都满足,而且要求不排泥,冬天怎么保证NH3达标?”。对此你如何考虑呢? 答:只能减少进水量和加温。因为在这样的情况下反应时间是不够的,氨化过程也未完成,减少进水量是为了减少负荷、增加反应时间。同时还需加温,水温10度以下硝化作用基本没有(5度时完全没有硝化作用)。 336.我们处理的是炼油废水、采取的是CAF后面加三级BAF且两套并联,设计是600t/d,实际处理量在300t/d,进水COD在1200mg/L左右,CAF出水在1000mg/L左右,系统运行两年都没有问题,BAF出水COD都能达到40mg/L左右,可是最近几个月处理能力突然下降,BAF出水COD在100mg/L左右,我们采取BAF串联,效果稍好点,但是BAF出水还是在80~100mg/L之间,请问这是什么原因?是不是BAF系统出现了问题? 答:采用三级BAF串联运行第一次听说,应该先确认前面的CAF出水是否有浮渣,含油浮渣进入BAF会严重影响处理效果。CAF主要是去除乳化油,也有一定去除COD的效果,也要确认药剂投加是否有问题。 滤池要按要求反冲洗,否则会发生池内水短流和滤料层板结等问题,还要注意布气是否均匀。BAF运行时间长了也可能造成滤料不断破损和流失,如果这样的话就要补充过滤料。 337.我在做一个EGSB的试验,请问上升流速应控制在多少,才能达到产生颗粒污泥的要求? 答:颗粒污泥的培养需有很多条件,如:要有适合的温度、碱度等,并要控制好负荷,必要时还需投加少量钙、镁等,培养起始污泥负荷必需低,一般认为污泥负荷在(kgVSS?d)以上时较适合颗粒污泥的形成,颗粒污泥初步形成后就要进一步提高污泥负荷。这些都是基本控制条件,而上升流速只是外部条件,具体我也说不准。有资料认为上升流速在~ m/h时较有利于颗粒污泥形成,只能作参考。因为不同的培养时段有所不同。 338.请教两个方面的问题:一是关于斜管沉淀池的,有人说此类沉淀池易堵,不建议采用,但考虑它的表面负荷较高,可以节省占地,又有不舍;二是关于污泥负荷的,书上写对于脱氮工艺,污泥负荷小于即可。但我公司的老工程师设计时为保证达标,存在硝化反应的工艺污泥负荷都取值小于,甚至更低。您对此如何看的呢?如果非得确定污水种类的才好说明的话,那么就说生活污水吧。 答:生化二沉池采用斜管沉淀池历来就有争议,优点和缺点都知道,我不认同采用斜管或斜板,提高二沉池沉淀效率关键是进水水能的消散或减弱,和消除池内短流等措施。 关于脱氮工艺的污泥负荷是因水而异的,个人认为城市污水通常应小于,工业废水应小于. 339.关于污泥处置问题,污泥中含有大量的菌丝体和培养基,再加上我们加了大量的PAC用量,造成污泥粘度很大。我试过板框和带式压滤机,前者堵塞滤布,后者根本压滤不出来。 请问有没有一种设备或方法能使这种粘度很大的污泥成功的和水分离出来,或者加什么物质能使污泥的粘度变小? 答:对粘度高的污泥用离心脱水机较好,但生化污泥一般不大可能出现你所说的情况,我想可能是污泥凝聚和剥离性太差,应该先在脱水前的污泥调质方面找原因,如:调质药剂的筛选和投加量的试验。还有污泥加药调质的过程控制也很重要,否则设备再好也没用的。 340.我们厂处理的是印染污水和炼染污水,水中COD在1000mg/L左右,还含有SS和氨氮。最近二沉池表面总是有一层黄色的块状污泥,严重影响出水水质,增加了污泥回流,已经一周了,可情况还是不见好转,这种情况该怎么办? 答:不了解具体情况很难确定,通常来说有二种可能:一是污泥负荷过低造成的;二是沉淀池发生严重的反硝化,反硝化污泥上沟后大多会分散,有的也会成块状。从情况来看前者的可能性较大,应该先确认原因,假如是污泥负荷过低引起,就要增加排泥量。
旺泰纺织
2005 2495个2006 2726个2007 3058个2008 1119个2009 601个2010 605个2011 894个共11498个2012年数据不知道环评爱好者论坛有各年工程师数量统计表
shiyeyouyou
注册环评工程师一般只做环评方面的,注册环保工程师相对来过范围更广一些。而且国内环评机构相对较多,人员需求相对饱和。建议你过两年再考虑,因为这两个都要求从事环保工作年限。 注册环保工程师是属于执业资格,说通俗点,就是可以自己开店接活。 执业范围包括: 1.环保专业工程设计; 2.环保专业工程技术咨询; 3.环保专业工程设备招标、采购咨询; 4.环保专业工程的项目管理; 5.对本专业设计项目的施工进行指导和监督; 6.国务院有关部门规定的其他业务。 注册环评师:属于职业资格,不得以个人名义承揽环境影响评价及相关业务。 可主持进行下列工作: 1.环境影响评价; 2.环境影响后评价; 3.环境影响技术评估; 4.环境保护验收。 结论:注册环保工程师业务范围更广,且执业资格优于职业资格。就考试难度来说,一般而言,职业的比执业的好过一点。
李哈尼尼
181.问:本单位采用的是前置式奥贝尔氧化沟工艺,近期在运行上出现问题。设计进水5万吨/天、COD350、BOD150、ss220、实际进水量每天5000m3/d,COD300,BOD120,SS180;运行方式是内外沟四台推进器全开,内外沟溶解氧控制在3mg/L(近期化验室检测溶解氧与在线仪表数据不一样,仪表比化验数据高3mg/L,运行两个月化验才开始。)间歇曝气,曝气5小时、静沉1小时(推进器全部关闭),进水小时,进水一分钟开推进器,开始曝气,由氧化沟内污泥浓度在100左右,一台回流泵长期回流污泥,流量700m3/h,回流污泥浓度在100左右,氧化沟内的污泥浓度一直不变保持在200左右,出水COD140是在100左右,BOD50,SS50,二沉池出水混浊。 (1)二沉池污泥不沉降,整个池面很混浊,(2)氧化沟污泥没有絮凝体,全部是很细小的颗粒。(3)镜检只发现一种微生物,样子像豆角籽,中间有气泡,头部多些。(4)氧化沟一直存在白色粘性泡沫,(5)我们处理全部是生活污水,运行3个月污泥浓度上不来,出水一直不好。请帮忙分析造成这样情况的原因。 答:说明污泥已严重老化而解体了,是污泥负荷太低,曝气时间过长引起的,培养过程中污泥在增长的同时又在自身氧化,污泥浓度当然不会提高。污泥要重新培养,但问题是如果进水量和污水浓度还不增加,培养好的污泥又如何养住?以你们目前的运行方式是不行的,溶解氧高不是主要原因,关键是曝气时间的控制。采用间歇曝气水下推进器不用停的,内沟不用曝气,可作为混合液流至沉淀池的过道,但推进器不能停。 182.问:对于周边进水周边出水的二沉池,其是否已经克服了中心进水周边出水的二沉池的缺点呢?而且,我发现这里的辅流式二沉池都会出现液面翻很小的污泥絮体的现象,这是什么原因呢? 答:我认为周边进水式沉淀池只是减小了进水水能对沉淀的影响和中心混合液短流问题,并没有全面改变幅流式沉淀池存在的问题。从理论上讲,周边式沉淀效率应该很高,可对进水布水要求很高。 183.问:经常在一些论坛上看到类似这样的说法“曝气过大,DO过高,细菌发生自身氧化了,负荷太低,微生物发生自氧化了,导致解絮”云云。而在ASM1#,ASM2#,ASM3#模型以及废水生物处理泰斗McCarty都是将微生物的衰减系数作为常数,用b表示,亦即衰减(自身氧化)是按一定的比例b随时都在发生,进行的。而微生物的生长系数则与基质浓度密切相关,是一变数,当有机负荷较低,而供氧又充分的情况下,微生物将很快消耗掉水中的BOD,使生长停止,只有衰减,结果导致净增为0,甚至为负,使生物量不增反降。因此说自身氧化随时都在发生,而不是在低负荷,高DO下才发生,不知这样说是否妥当? 答:理论上没错,但实际运行中对污泥老化并不是局限于这样的理解,虽然污泥老化主要是微生物长时间缺少营养引起的,即营养与微生物量的失衡,微生物不能正常生长,但处理装置在实际运行中的情况较复杂,污泥的活性还与运行控制条件、营养比等因素有关。有的装置会发生以下情况:当进水浓度正常,而碳氮比或碳磷比较低时,污泥的活性也会很差,使微生物对有机物的降解作用受到限制,产生的能量减少;当进水浓度和营养比等都正常,但由于剩余污泥没按要求排放,加之曝气时间过长等也会使污泥松散,活性差,这样的污泥习惯上也称老化。 184.问: 有一25000T的生活污水处理厂,采用Orbal氧化沟工艺,设计进水COD:370mg/L,实际进水COD在150mg/L左右,TP在2mg/L左右,氨氮在20mg/L左右,总氮高于氨氮6mg/L左右,MLSS在2000~2500mg/L之间,SV小于15%,SVI大约50ml/g,MLVSS/MLSS=0。5。出水COD小于40mg/L,TP几乎没有什么去除效果,氨氮在8mg/L左右,总氮去除率不到50%。现在问题就在二沉池出水堰有跑泥现象,从去年七月份开始运行到现在从来没有间断过。另外,三个沟各有四个转刷曝气器,现在由于负荷较低,外、中、内三圈分别开了1、2、2个曝气器,内圈溶解氧在2。0mg/L左右,外圈在线监测OBP最低达-400。请问:二沉沉跑泥是什么原因,这样控制曝气方式恰当吗? 答:污泥已发生一定程度的老化,活性已很差,出水带出的是老化了的解絮污泥。主要原因是污泥负荷过低引起的。应对措施: (1)减少曝气时间,可停运外沟,污水直接进中沟; (2)也可不停运外沟,增加排泥量,大幅降低MLSS。这二种措施都是为了增加污泥负荷,前一条是通过减少反应时间来增加污泥负荷,后一条是通过减少污泥浓度来增加负荷,当然为了维持水、气、泥三相平衡,曝气量也不能太大。以上只是我的初步分析,仅供参考。 185.问:周进周出的对布水的要求很严。其实周进周出的布水口都有块挡板深入二沉池底部的,但究竟深入多少比较合适,目前我还找不到资料。因为据说是直接从国外引进的技术,它的计算都没有的,不知道您对这个问题有何见解? 答:你说得对,周边的进水口有档板的,估计在进水槽下有很多进水孔,经水能消散后向下流,然后从进水档板下向池内扩散,具体位置我说不清,应该在水面2米左右处吧。我想关键技术应该是均匀布水和水能消散。 186.问:污泥中毒与污泥老化在表观上如何鉴别? 答:一般来说污泥发生严重老化会有一个发展的过程,而污泥中毒会很快引起细胞解体。污泥老化和中毒时出水ESS都会明显增加,有经验的人能从表观上区分的。污泥老化时出水中的悬浮固体颗粒相对要大些,大多呈碎片状。污泥中毒时出水的悬浮固体颗粒相对要小。 污泥中毒与污泥老化也可从DO值的变化上进行区分,污泥发生中毒的过程较快,会使DO在短时间内上升,而污泥老化有个渐进的过程,DO的上升过程也是渐进的。 187.问:在污泥脱水机进泥量没变化的情况下,脱水后泥饼的含水率明显上升,这是什么原因? 答:排除脱水机本身的运行状况外,可能是污泥加药调质工序有问题,也可能是前面的污泥均质池搅拌机故障停运或污泥浓缩池刮泥机故障停运等造成的。 188.问:近段时间本单位的污泥脱水机(带式压滤)滤布常会跑偏,是什么原因? 答:要确认滚筒表面是否粘结或磨损,辊轴的平行度是否好等等,如果是滤带坏要及时更换。 189.问:最近废水中的油比较多,特别是格删井的地方,有黑色结垢的油,你们通常是怎样处理的? 答:先用人工清捞,然后用吸油毡或吸油介质吸油。 190.问:接触氧化法处理低浓度的生活污水(小型社区)有很多优点,但是N、P很难达到排放标准(二级),如何改进使该工艺能够有去除N、P的效果? 答:我认为并不是接触氧化法脱氮除磷效果不好,而可能是控制环节有问题造成的,如好氧池的DO控制必须比活性污泥法高,缺氧区要有充分混合功能,还有碱度控制等因素。
优质工程师考试问答知识库